三菱数控系统在瓦楞纸磨床改造上的应用
文/习心晖
摘 要:本文介绍了三菱数控系统在瓦楞辊磨床改造上的运用,为国内同行业机床的设计制造提供了一种思路,重点介绍了用户程序的设计,从程序上避免了加工过程中因为重复循环造成的累计误差。
一、机床基本情况
该瓦楞辊磨床是上世纪80年代由台湾生产,工作台往复运动采用液压驱动,使用编码器检测工作台位置,由专用的控制器控制工件的分度及磨削砂轮的升降。由于机床的电控元件老化,造成分度及位置检测不准,同时由于液压系统的不稳定性造成工作台运行速度不稳定,很难保证工件的加工精度。因此决定对此机床进行数控化改造。
二、改造方案
1、机械改造:去掉原机床工作台液压驱动部分,将工作台由原来的液压驱动改为丝杠传动,由伺服电机驱动,并增加丝杆润滑功能,保证了工作台运行速度的稳定性。采用两轴插补,可实现凸磨功能。
2、电气改造:控制器选择三菱E68(M)数控系统(内藏64位CPU的高性能CNC,运算速度快)。系统提供了一路模拟主轴输出用于控制砂轮转速;系统最小控制单位为1um,很好的满足了机床的精度要求。
X轴(工作台);Y轴(砂轮修整器);Z轴(磨削砂轮);A轴(工件分度)选用三菱公司高增益伺服系统驱动。
工作台控制:
因为瓦楞辊的加工周期较长,所以采用绝对值编码器进行位置反馈,避免每次开机或加工中途停机而要重新回参考点,提高工作效率,保证了加工精度。根据加工工艺要求,编制专用的加工程序,通过参数设置界面,只需设置起点坐标、工件长度、齿数、粗磨次数、精磨次数等参数就可自动完成加工过程。减少了操作人员的工作量,尽量避免人为操作失误的可能性。
齿轮分度控制:
利用伺服电机精确的定位功能控制齿轮的分度,分度数根据输入的齿数由加工程序通过专用的程序和算法自动计算。使每齿的分度数误差最小,并且避免每转的加工后的累积误差。利用手轮插补功能,可在加工过程中对当前加工齿的度数进行微调,用来修正砂轮的磨削位置。
磨削砂轮控制:
(1)砂轮旋转使用变频器控制,旋转速度可通过程序或参数设定。
(2)砂轮的进给使用伺服电机控制。进给量和修正量可通过人机界面设定。
(3)与工作台伺服电机联动,可进行直线和圆弧插补,满足工件轮廓曲线的加工。
3、硬件设计
在硬件设计过程中,考虑了系统可扩展性,选用了三菱E68M(铣床)数控系统,最大可控制NC轴为4轴,系统还提供了一路模拟主轴输出,其系统最小控制单位为1um,很好的满足了机床的控制要求。
机床硬件互连图如下:
4、软件设计
1)根据工艺要求设置必要的变量,用于输入加工参数。
#100=(粗磨修刀量);#116=(第1圈精磨进刀量) #128(修砂轮终点位置)
#101=(第1圈粗磨进刀量)#117=(第2圈精磨进刀量)#129(X轴行程终点)
#102=(第2圈粗磨进刀量)#118=(第3圈精磨进刀量)#130=粗磨循环设定次数
#103=(第3圈粗磨进刀量)#119=(第4圈精磨进刀量)#132=砂轮进刀修正量
#104=(第4圈粗磨进刀量)#120=(第5圈精磨进刀量)#134=精磨循环设定次数
#105=(第5圈粗磨进刀量)#121(精磨修刀量);#138=砂轮进刀速度
#106=(第6圈粗磨进刀量)#123(X轴空位)#140=轧辊全长
#107=(第7圈粗磨进刀量)#124(X轴凸磨起点)#141=
#108=(第8圈粗磨进刀量)#125(A轴分度值)#142=凸起高度
#109=(第9圈粗磨进刀量)#126(每圈粗磨循环数)#143
#110=(第10圈粗磨进刀量)#127(齿数)
2)加工程序设计
O110( ) //主程序
N7S600M3
N8M8
N9#6=FUP[#127/2]
#7=#6+1
#9=#127+2
IF[#130EQ0]GOTO200
N10#1132=1
#180=0
N11G90G92A0
N12M98P9102L#7
M80
N18IF[#1132EQ#130]GOTO200
N20#1132=2
#180=0
N21G90G92A0
N22G91G1Z-[#102+#132]Y-#102F#138
N23M98P9102L#7
M80
N28IF[#1132EQ#130]GOTO200
N30#1132=3
#180=0
G90G92A0
N31G91G1Z-[#103+#132]Y-#103F#138
N32M98P9102L#7
M80
N38IF[#1132EQ#130]GOTO200
N40#1132=4
#180=0
G90G92A0
N41G91G1Z-[#104+#132]Y-#104F#138
N42M98P9102L#7
M80
N48IF[#1132EQ#130]GOTO200
N50#1132=5
#180=0
G90G92A0
N51G91G1Z-[#105+#132]Y-#105F#138
N52M98P9102L#7
M80
N58IF[#1132EQ#130]GOTO200
N60#1132=6
#180=0
G90G92A0
N61G91G1Z-[#106+#132]Y-#106F#138
N62M98P9102L#7
M80
N68IF[#1132EQ#130]GOTO200
N70#1132=7
#180=0
G90G92A0
N71G91G1Z-[#107+#132]Y-#107F#138
N72M98P9102L#7
M80
N78IF[#1132EQ#130]GOTO200
N80#1132=8
#180=0
G90G92A0
N81G91G1Z-[#108+#132]Y-#108F#138
N82M98P9102L#7
M80
N88IF[#1132EQ#130]GOTO200
N90#1132=9
#180=0
G90G92A0
N91G91G1Z-[#109+#132]Y-#109F#138
N92M98P9102L#7
M80
N98IF[#1132EQ#130]GOTO200
N100#1132=10
#180=0
G90G92A0
N101G91G1Z-[#110+#132]Y-#110F#138
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M80
N108IF[#1132EQ#130]GOTO200
N110#1132=11
#180=0
G90G92A0
N111G91G1Z-[#111+#132]Y-#111F#138
N112M98P9102L#7
M80
N118IF[#1132EQ#130]GOTO200
N120#1132=12
#180=0
G90G92A0
N121G91G1Z-[#112+#132]Y-#112F#138
N122M98P9102L#7
M80
N128IF[#1132EQ#130]GOTO200
N130#1132=13
#180=0
G90G92A0
N131G91G1Z-[#113+#132]Y-#113F#138
N132M98P9102L#7
M80
N138IF[#1132EQ#130]GOTO200
N140#1132=14
#180=0
G90G92A0
N141G91G1Z-[#114+#132]Y-#114F#138
N142M98P9102L#7
M80
N148IF[#1132EQ#130]GOTO200!!
N150#1132=15
180=0
G90G92A0
N151G91G1Z-[#115+#132]Y-#115F#138
N152M98P9102L#7
M80
N158IF[#1132EQ#130]GOTO200
N200IF[#134EQ0]GOTO500
#1133=1#1132=257
#180=0
G90G92A0
N210G91G1Z-[#116+#132]Y-#116F#138
N212M98P9002L#9
M80
N218IF[#1133EQ#134]GOTO500
N220#1133=2#1132=258
#180=0
G90G92A0
N221G91G1Z-[#117+#132]Y-#117F#138
N222M98P9002L#9
M80
N228IF[#1133EQ#134]GOTO500
N230#1133=3#1132=259
#180=0
G90G92A0
N231G91G1Z-[#118+#132]Y-#118F#138
N232M98P9002L#9
M80
N238IF[#1133EQ#134]GOTO500
N240#1133=4#1132=260
#180=0
G90G92A0
N241G91G1Z-[#119+#132]Y-#119F#138
N242M98P9002L#9
M80
N248IF[#1133EQ#134]GOTO500
N250#1133=5#1132=261
#180=0
G90G92A0
N251G91G1Z-[#120+#132]Y-#120F#138
N252M98P9002L#9
M80
N258IF[#1133EQ#134]GOTO500
N500G90G0X#123
N510M5
N520M9
N530M30
在主程序中,调用了两个循环磨屑的子程序,子程序号为9002和9102。子程序主要是用来传递加工参数。子程序具有通用性,不同的产品只需修改机床加工参数就可进行加工。
O9102((ZI)CU.TU.MO ) //子程序
#12=#140*1/9
#13=#140*4/9
N10G91G1Z#100F100
N15G90G1X#123F4000
G90G1X[#128-100]F4000
N16M10
N20G90G1X#128F2000
N21G90G01X[#128-100]F2000
N22M11
N25G90G1X#123F4000
N26G90G1X#124F2000
N28G91G01Z#142X-#13F3000
X-#12
X-#13Z-#142
N29G90G01X#129F2000
N30M20
#180=#180+1
#125=360*#180/#127
N32G90G1A#125F200
N40G91G01X20.F2000
N41G91G01Z#142X#13F3000
X#12
X#13Z-#142
N50G90G1X#123F3000
N51M20
#180=#180+1
#125=360*#180/#127
N55G90G1A#125F200
N60M99
5、结束语
本次改造从电气和机械两个方面着手,利用当前先进的数控技术,结合工艺要求,利用人机界面,操作人员只需输入产品外形尺寸,就能够极大的满足不同规格的产品加工需求。不仅提高了生产效率,也保证了加工精度。
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